本文作者:肖佳紅
數(shù)字化時代,強調(diào)的是質(zhì)量與成本的雙向控制,精益與安全比任何時候都顯得更加重要。艾默生作為全球自動化與數(shù)字化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商,攜手亨斯邁打造流程工業(yè)數(shù)字化安全樣板車間,推進行業(yè)數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型。
亨斯邁丨Huntsman
亨斯邁作為一家覆蓋30多個國家,成功經(jīng)營超過75個生產(chǎn)基地及研發(fā)機構(gòu)的全球化學(xué)品上市公司。
亨斯邁在上海設(shè)立的聚氨酯生產(chǎn)基地,目前現(xiàn)有的3條生產(chǎn)線共計年產(chǎn)40萬噸MDI及20萬噸預(yù)聚體。如此龐大的工廠內(nèi),在每條生產(chǎn)線上僅配置1名DCS操作員,該操作員不僅需要保質(zhì)保量的完成班組生產(chǎn)任務(wù),還需要隨時應(yīng)對突發(fā)報警信息,操作員長期處于高負荷的工作狀態(tài),為安全生產(chǎn)埋藏了諸多不利隱患。在這樣隱患下,任何一個關(guān)鍵參數(shù)的失控或操作員的誤操作,都有可能造成裝置的非計劃性停車,甚至導(dǎo)致安全或環(huán)保事件。如何在確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時,提升操作員效率成為了解決問題的關(guān)鍵。
針對存在的問題及隱患,艾默生與亨斯邁,成功制定并實施了控制性能提升項目,在幫助工廠提高產(chǎn)品質(zhì)量和自動化程度的同時,降低操作員的負荷及能源的消耗,從而使生產(chǎn)變得更加安全、穩(wěn)定和高效。
獎狀
影響產(chǎn)品質(zhì)量及操作員負荷的原因分析:
1、自動控制投用率低導(dǎo)致操作員需頻繁手動干預(yù)
工廠在經(jīng)歷了10多年的運營后,雖然整個工廠的控制回路在項目建設(shè)之初就設(shè)計為自動操作,但由于種種原因,在實際運行期間,很多控制回路都在手動操作。
2、控制不穩(wěn)定導(dǎo)致過程值報警,需操作員頻繁響應(yīng)
工藝參數(shù)控制不穩(wěn)定導(dǎo)致的過程變量超限報警頻繁。
3、關(guān)鍵工藝參數(shù)的控制精度不夠,影響產(chǎn)品質(zhì)量
關(guān)鍵參數(shù)如物料粘度及反應(yīng)器溫度的控制偏差大,從而影響產(chǎn)品質(zhì)量,且過度加熱會導(dǎo)致蒸汽的浪費,甚至帶來工藝安全問題。
項目執(zhí)行遇到的挑戰(zhàn):
1、在線優(yōu)化需確保生產(chǎn)的穩(wěn)定
裝置可操作空間狹窄,工藝可接受調(diào)整幅度較小,給優(yōu)化帶來困難。
2、調(diào)試周期緊張
預(yù)聚體產(chǎn)品多樣化,需每天根據(jù)客戶需求切換產(chǎn)品,項目需要根據(jù)主要產(chǎn)品進行調(diào)試,可供進行回路整定及調(diào)試的周期不確定且時間緊張。
解決方案丨實施
各生產(chǎn)裝置整體評估
熟悉工藝;
診斷存在的控制問題;
與生產(chǎn)及自控人員共同制定執(zhí)行方案;
制定詳細的執(zhí)行計劃;
控制回路整定及優(yōu)化
與裝置人員共同整定控制回路參數(shù);
評估整定結(jié)果;
針對復(fù)雜回路設(shè)計或優(yōu)化控制策略;
針對關(guān)鍵參數(shù)(如粘度)設(shè)計APC先進控制策略
控制器設(shè)計;
階躍測試及建模;
操作界面設(shè)計;
調(diào)試及投用;
詳細撰寫優(yōu)化報告
方便工廠工程師后續(xù)對每個控制回路的維護,以確??刂苹芈房梢蚤L期保持性能良好;
人員培訓(xùn)
幫助工廠工藝及自動化人員掌握回路整定知識,從而可以長期維護控制性能良好;
項目丨成果
01、控制性能優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量提升:
原自動控制回路中的過程變量波動有明顯的改善;
成功實施Batch反應(yīng)器溫度控制優(yōu)化;
針對復(fù)雜回路設(shè)計并投用了APC控制,從而提高了產(chǎn)品質(zhì)量;
02、節(jié)約了大量的蒸汽
避免材料重復(fù)加熱,減少蒸汽消耗;
03、操作員負荷大大降低
在滿足工藝控制需求的前提下,消除手動控制回路,提高自動化率;
Spliter2裝置實現(xiàn)全流程自動化控制;
04、工廠工程師經(jīng)過培訓(xùn)可以獨立完成回路PID參數(shù)的整定
優(yōu)化結(jié)果數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析比較:
1、操作員負荷改善數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析比較:
利用Emerson Entech軟件包,高效整定優(yōu)化超過30個控制回路;
圖表1:原手動控制回路自動控制投用對比
圖表2:過程參數(shù)控制穩(wěn)定性提高對比
裝置達成100%自動化率;
圖表3:自動化投用率提高對比
降低操作員30%操作負荷;
圖表4:操作員負荷降低對比
報警率降低32%;
圖表 5:裝置報警率降低對比
2、質(zhì)量優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析比較:
影響產(chǎn)品質(zhì)量典型問題1:蒸汽流量與精餾裝置液位的串級回路在進料階段擾動嚴重。
通過參數(shù)整定,及增加相關(guān)前饋變量達到消除擾動穩(wěn)定過程變量的目的。
優(yōu)化成果:液位控制精度由最大的±25% 提升至±5%,節(jié)約了大量的蒸汽,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。
圖表 6:復(fù)雜控制穩(wěn)定性提升對比
影響產(chǎn)品質(zhì)量典型問題2:預(yù)聚體反應(yīng)器溫度控制精度不足。
優(yōu)化成果:降低了5個Batch反應(yīng)器的溫度波動,由±5℃降低為±1℃,提升了產(chǎn)品質(zhì)量;
圖表 7:預(yù)制體反應(yīng)器溫度控制精度提升對比
影響產(chǎn)品質(zhì)量典型問題3:產(chǎn)品粘度控制在手動控制下精度低,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
優(yōu)化成果:設(shè)計實施了針對產(chǎn)品粘度的APC控制,利用 Emerson的MPC (Model Predictive Control-模型預(yù)測控制)模塊提升了粘度的控制精度,進而提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
圖表 8:產(chǎn)品粘度控制優(yōu)化對比
本次控制性能優(yōu)化項目的成功是艾默生與亨斯邁雙方保持長期合作伙伴關(guān)系的又一次成功實踐。艾默生致力于提供全球領(lǐng)先的自動化產(chǎn)品及服務(wù),來幫助客戶建立、運營和維護一個更安全、更穩(wěn)定、更自動化的工廠。